11月份,一钢厂深入贯彻落实公司提高转炉废钢比指示要求,以提高员工思想认识和操作技能为抓手,以改进进料系统设备为保障,通过加强生产组织前期策划,优化技术工艺和废钢结构,使废钢比达到最好水平,环比上月提高3.6%,完成了公司目标,创转炉投产以来的最高纪录。仅此一项,当月就降低成本近70万元。
01
通过培训提高思想认识和技能
钢料消耗是转炉冶炼的主要消耗指标,提高废钢比可有效提高钢料回收率,经测算,废钢比每提高1%,可节约吨钢成本约8元。开展转炉员工职业资格培训班、班前会等,对当前国际国内钢铁行业废钢资源环保理念进行培训,增强员工对转炉炼钢对提高废钢比意义的认识。开展培训普及铁水物理热、化学热理论、物料配比等基础知识,增强提高废钢比指令的执行力度。
同时废钢比,为实现废钢比任务目标,该厂先后制定并实施了转炉工序废钢比工作推进责任制、班组督导制度和废钢比即时通报制度,加速了此项工作的推进。
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02
完善装备体系,保证供货节奏和装车量
转炉上料系统原设计有两条废钢运输线,但1号线因设备系统故障长期未投入运行,10月底,一炼钢厂配合原料厂,成功修复运输线废钢台车本体及称重设备系统,使原料厂具备了两条线同时上料的能力,目前转炉生产节奏快,废钢周转不畅问题得到有效缓解。
该转炉废钢斗原设计有效容积为13m3,现有废钢结构无法实现一次性装料,不仅延长了冶炼时间,也达不到提高废钢比的目的,经机电公司改造,扩容后的废钢斗有效容积为15m3,投入使用后,满足了废钢装料要求,解决了现有条件下废钢装料问题。
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03
优化配比及吹瓶工艺,实现作业标准化
转炉废钢装入量多由操作人员参考上一炉转炉终温确定,造成班次间废钢装入量波动较大。根据现场物料情况和铁水成分,制定转炉废钢配比对照表,并在转炉主控机上共享,并在运行中不断修正调整,最终实现废钢装入作业的标准化。
为提高转炉吹炼控制水平,分公司技术部门及作业区现场跟踪调整,对进入转炉的渣物种类、数量进行详细统计,精确计算热损失,制定了转炉物料温度平衡周期表,为转炉班子提供了强有力的技术支持,确保高废钢比操作条件下转炉生产平稳稳定。
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04
优化废钢结构,为提高废钢比奠定基础
此前转炉废钢结构以中、重剪料为主,厂内返钢为辅,其堆放密度仅为300-700kg/m3,无法达到目标废钢比,在公司相关部门的大力支持下,自11月份起陆续有堆放密度较高的破碎料进入料场,稳定了高密度破碎料供应,满足了冶炼生产需要。
同时,针对长期渣钢回收率仅为30-50%的生产现状,一钢厂在前期转炉岗位钢材消耗指标基础上废钢比,制定了新的废钢配套制度,使岗位操作可控、稳定。
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